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[硕士论文] 方刘伟
化学工程 安徽理工大学 2018(学位年度)
摘要:本研究针对高灰熔点淮南煤不能直接用于液态排渣气流床气化的问题,探究高灰熔点淮南煤气流床气化干法排渣技术的可行性。选取ZB、ZD以及ZX三种高灰熔融点淮南煤为研究对象,利用同步热分析仪、扫描电镜及反应动力学等研究淮南煤的气化特性,利用均相模型进行了淮南煤的动力学分析,并对淮南煤的灰渣特性进行了研究。
  研究了不同煤样在不同升温速率下的气化反应性,可以得出,升温速率的改变对气化反应性具有显著影响。升温速率越快,反应性指数越高,反应性越好。在同一升温速率下,ZD煤的反应性指数最大,其反应性最好,其次是ZX煤,ZB的反应性指数最小,其气化反应性最差。升温速率由10K/min增加到20K/min时,在对应温度下的碳转化率就越低。
  研究了粒度的变化对气化过程的影响,随着粒度的降低,样品的反应性指数及失重率逐渐升高,但是升高程度有所不同。在相同温度下,粒度越细,煤样的碳转化率越高,随着煤样粒度的减小,ZB和ZD煤碳转化率曲线向左移,说明粒度越细,气化反应性越好,ZX煤碳转化率曲线在不同粒度时相差不大,说明粒度降低对ZX煤的气化反应性影响较小。
  利用均相模型通过反应动力学计算,对于不同煤样,升温速率越高,其表观活化能都降低,反应性越越好;而在同一升温速率下,对于不同煤样,其粒度越细,其表观活化能都降低,说明粒度越细,反应性越好。这与通过TG-DTG曲线研究得出的结论相一致。
  利用扫描电镜观察煤样气化灰渣在不同温度的微观形貌,三种淮南煤在高温下的熔融状态类似,随着温度的升高,灰渣逐渐由孤立松散的颗粒状逐渐转变为紧密的粘结状,三种煤样都于1200℃左右出现较为明显的熔融现象。因此淮南煤若采用气流床气化干法排渣技术,温度控制在1200℃左右适宜。
[硕士论文] 王蓓蓓
化学工艺 安徽理工大学 2018(学位年度)
摘要:本文选取两种高灰熔点煤C煤和Z煤,通过添加助熔剂降低其煤灰熔融温度来满足气化要求。研究不同助熔剂不同添加量对煤灰熔融温度的影响规律,用SEM-EDX、XRD从煤灰渣的表观形貌和能谱图分析、矿物组成及结构研究助熔剂对煤灰渣矿物转化的影响,并用Raman、XPS以及量子化学计算从分子结构、元素存在形态及其演化过程,最后从矿物成键特性,研究了钙镁复配助熔剂的作用过程及助熔机理。
  研究了CaO、MgO、钙镁复配助熔剂(WCaO/WMgO=X)对C煤和Z煤煤灰熔融温度的影响。添加量为6%时,添加6%钙镁复配助熔剂(WCaO/WMgO=X)时,比添加单钙、单镁的作用效果明显。
  研究了添加不同助熔剂对C煤和Z煤在气化过程中表观形貌和矿物转化的影响。同一温度1300℃,同一倍率下,添加6%CaO后,C煤和Z煤呈现松散的网状或块状结构,是由于煤灰渣中莫来石转化成了钙长石;添加6%MgO时,其表面部分熔融,有较大的孔隙,说明煤灰渣中的大量镁系矿物,降低了煤灰熔融温度;添加6%钙镁复配助熔剂(WCaO/WMgO=1)时,两种煤灰渣的表面呈现致密的熔融结构,说明钙系矿物与镁系矿物发生了共熔现象。
  研究了钙镁复配助熔剂对煤灰渣分子结构的影响。添加6%单钙基助熔剂时,Z煤煤灰渣在1421℃时形成共熔物;添加6%单镁基助熔剂在1355℃时形成共熔物;煤灰添加钙镁复配(WCaO/WMgO=1)助熔剂在1290℃时就已经形成共熔物,所以钙镁助熔剂复配对共熔矿物的形成有促进作用。
  XPS和量子化学结果显示,钙镁复配助熔剂降低灰熔点主要是作用在硅、铝、氧结构变化上,表现为铝元素结构中铝氧配位方式的变化,即四配位的铝氧四面体[AlO4]和六配位的铝氧八面体[AlO6]随温度的变化而变化;硅元素结构中SiO2链的破坏,Ca2+和Mg2+加入会破坏SiO2链,使得桥氧硅变为非桥氧硅;以及氧元素结构中桥氧键断裂和非桥氧键形成。钙镁复配助熔剂的加入是通过作用在铝氧四面体、铝氧八面体和硅氧四面体结构上,促进桥氧键的断裂,Ca2+和Mg2+易与硅氧和铝氧四面体以及铝氧八面体中非桥氧键结合,生成低熔点的长石类矿物和镁质矿物,从而降低煤灰熔融温度。
[硕士论文] 付婷婷
安全科学与工程 安徽理工大学 2018(学位年度)
摘要:煤气化厂房内气体泄漏扩散事故频发,危险性高。以新疆某石化公司煤气化项目为研究对象,通过采用定量风险分析方法(QRA),对封闭厂房内煤气化工艺系统进行风险分析,辨识各工艺单元中泄漏扩散及爆炸事故的危害因素以及计算泄漏单元事故发生频率,并根据结果构建典型事故场景。借助FLACS软件对事故场景进行模拟分析,预测不同情况下的事故影响范围及危害严重程度,此研究对企业相关设计与规划、事故应急处理等具有重要参考意义。主要研究结果为:
  (1)对煤气化工艺系统进行泄漏扩散事故风险分析,得出气化和合成净化系统发生泄漏和爆炸事故的危险性最高;以国际石化行业事故数据库为基础,计算四种泄漏类型的失效频率得出设备失效频率较高,需进一步对泄漏单元内设备失效后引发的事故进行模拟分析。
  (2)模拟封闭煤气化厂房内气体泄漏扩散及爆炸事故得出:泄漏气体形成的危险区域随着泄漏速率的增大而增大,泄漏扩散距离逐渐增大;根据模拟结果可确定事故形成的可燃区域;爆炸事故模拟得出爆炸形成的超压冲击波峰值越高,爆炸超压涉及区域越大;设备阻塞度对超压形成具有激励作用。根据爆炸事故模拟结果可确定爆炸产生的最大灾害距离。
  (3)分析事故发生对周围人员集中建筑物公用工程变电所和ODC综合楼的影响,从火灾和爆炸事故危害两方面分析,模拟四种泄漏速率下喷射火事故对有人建筑的危害得出,大型泄漏时引发的喷射火的热辐射强度高于6.3kW/m2,则此建筑物内人员安全疏散受到火灾后果影响;四种泄漏速率下爆炸事故产生的爆炸超压对两建筑均有影响。根据结果从工艺安全管理和应急管理两方面提出合理的防护措施,尽可能的预防事故发生和降低事故危害严重度。
[硕士论文] 赵东升
化学工艺 安徽理工大学 2017(学位年度)
摘要:入炉煤粒度是影响壳牌气化炉稳定高效运行的重要工艺参数,粒度的波动不仅对输送过程中粉体的流动性能产生影响,而且会导致气化过程中气化效率的改变。本文根据壳牌气化炉煤质使用情况和粒度分布特点,选取变质程度不同的六种煤样,磨制中位径(D50)20~60μm的粉体,利用粉体综合测定仪研究粒度对不同变质程度煤样粉体流动特性的影响,借助热重分析仪研究粒度对不同变质程度煤样CO2气化反应特性的影响,并采集壳牌气化炉DCS工况数据进行分析,考察煤样粒度波动对壳牌气化炉气化过程的影响,得出主要结论如下:
  (1)粒度对不同变质程度煤样的粉体流动特性影响相同,随着粒径的降低,粉体的空隙度和压缩度逐渐提高,颗粒的分布系数增加,分型维数降低,煤样的流动性指数均显示降低的趋势,当煤样中位径由D50=40μm降至D50=20μm时,流动性指数基本不变,当煤样中位径由D50=60μm降至D50=40μm时,流动性指数变化较大;通过对YA煤样进行粒度级配发现,在中位径相同情况下,粒径分布相对较宽,大颗粒含量较高时有利于改善煤样的流动特性,对于大于90μm(90~200μm)以上的颗粒,随着占比量的增加,流动性指数升高越明显,对于小于40μm颗粒,占比量在40%以内最佳,占比量增高会显著降低粉煤的流动特性。
  (2)随着粒径降低,煤样CO2气化反应活性提高,煤样的活化能及反应结束后的失重率降低,当煤样中位径由D50=40μm降至D50=20μm时,样品失重率及活化能降低不明显,但是当煤样中位径由D50=60μm降至D50=40μm时,样品的失重率及活化能有较大的变化;同一粒度下,随煤样变质程度的增加,煤样CO2气化反应活性降低,粒度对煤样气化反应特性影响越明显;通过对YA煤样进行粒度级配发现,对于大于90μm(90~200μm)以上的颗粒,随着占比量的增加,气化反应活性明显降低,对于小于40μm颗粒,占比量在40%以上,反应性指数有明显的升高,活化能降低明显,反应结束时的失重率增加。
  (3)通过某厂壳牌气化炉运行工况发现:粒度波动对气化炉正常运行有重要影响,粒度波动会引发喷嘴流量变化,从而对炉内氧煤比造成影响,导致炉内甲烷气体的含量升高。为了保持炉体温度,提高氧煤比会造成合成气产量的降低,比煤耗比氧耗波动;当入炉煤中位径46μm时,合成气产量为中位径30μm时的144%,是中位径52μm时期合成气产量的104%。对于入炉煤样,中位径控制在40~50μm为佳,其中小于40μm的颗粒控制在35~45%,大于90μm在20~30%,最大颗粒不超过200μm。
[硕士论文] 陈晨
化学工艺 安徽理工大学 2017(学位年度)
摘要:本文选取了A、D、X三种不同气化炉用煤,利用灰熔融温度测定仪、X射线衍射仪(XRD)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)、高温管式炉等分析手段,来研究微量元素在整个气化过程中的挥发率、富集状态和气化温度对微量元素的影响,并利用热力学模拟软件对煤中微量元素的迁移规律进行预测,为煤气化过程中微量元素的迁移规律研究奠定基础,再选取Z煤研究钙镁助熔剂对微量元素的影响,根据实验结果,得到以下结论:
  (1)不同气化炉残渣之间的微量元素富集情况存在着差异,壳牌气化炉A煤中微量元素的总体富集率较高,元素锰、镍、锡、钒主要在炉渣中富集;铅主要富集在飞灰中;滤饼中锡、铬的富集率较高;固定床气化炉D煤中大部分元素富集率并不高,仅元素锰、镍、铬、铜的富集率较高,主要富集在煤渣与飞灰中;德士古气化炉X煤元素钴、锰、镍、铬、铜主要富集在煤渣中,铅、锌主要富集在滤饼中。
  (2)高温气化过程中铅、锌、锂三种元素含量随温度的升高而下降,A、D、X三种煤中元素锌挥发率在1000℃最高,分别为91.8%、85%、86%;元素铅的挥发率也在1000℃最高,分别为97%、98.6%、94%。
  (3)不同助熔剂对各种微量元素的影响均存在差异,钙镁复配助熔剂在一定程度上促进了钴、铜、铬、镍元素的挥发,氧化镁助熔剂在一定程度上促进了钡、锶、铍元素的挥发,氧化钙在一定程度上促进了锰元素的富集。
  (4)对比壳牌与德士古两种不同的气化炉,热力学模拟计算过程中7种微量元素钡、锶、锂、钒、铍、钴、锗的转化形式相同,但转化的温度点存在着差异;7种微量元素铬、铜、锰、镍、镓、铅、锡的转化形式均不相同,最终存在的稳定形态也不相同;个别元素在模拟计算中始终保持着一种形态存在。
[硕士论文] 陆佳佳
动力工程 东南大学 2017(学位年度)
摘要:煤气化技术是实现劣质煤清洁利用的现实途径之一。循环流化床煤气化技术因对煤种适应性强,适合气化含灰分较高的劣质煤及褐煤而得到广泛应用。排灰阀是循环流化床煤气化系统的主要排灰部件。如何实现排灰阀在高温高压条件下对排灰通量的连续可控调节是循环流化床煤气化的一项关键问题。本文主要研究通过气动方式调节排灰通量的方法和装置。
  本文设计一种新型气动排灰阀,主要由三个给料室和一个排灰室共同组成。本文以Geldart B类的石英砂为物料,在循环流化床冷态试验台上(提升管管径0.05m,高4.5m)对排灰阀进行相关试验,研究其结构及操作参数对循环流化床排灰阀调节特性的影响。得出以下主要结论:
  1.排灰阀单给料室的调节性能试验研究结果表明,在给定的松动风下,固体通量随着输送风量的增加而增加,当输送风流化数高于2.5时,固体通量达到稳定并保持基本不变。保持排灰室输送风不变,松动风流化数在0.8-2之间,固体通量随着松动风的增加而基本线性增加。保持排灰阀的风量不变,随着排灰室背压增加,固体通量将减小,当背压大于排灰室内压力时,固体通量为零。GeldartB类的物料粒径越小,固体通量越大,且随着松动风增加,最大固体通量达到最大值时所需风量随着粒径的减小而增加。通过CO2跟踪测量试验得出给料室的风量有60%会进入排灰室中,增大了排灰室输送风真实的表观气速。当保持给料室的松动风流化数相同,固体通量与给料室的底面积成正向线性相关。
  2.通过排灰阀多给料室联合调节性能的试验发现,该排灰阀能够在较大的范围内调节固体通量,不同给料室松动风都具有调节固体通量的能力,但调节特性有所区别。同时调节两个给料室时,随着一个给料室的松动风量增加,另一个给料室的松动风所能调节的固体通量范围增大。当联合调节三个给料室的松动风量时,整个排灰阀的固体通量调节范围将达到最大。
  3.多个给料室的叠加操作可以实现固体通量在0-200kg/m2/s范围内的连续线性调节。在给定松动风下,排灰室输送风流化数达到2.5之后,固体通量达到最大值。在试验操作时,固定排灰室的输送风在3Umf,(1)当目标固体通量小于90kg/m2/s时,只需调节No.1给料室的松动风量;(2)当目标固体通量在90-140kg/m2/s范围内时,将No.2给料室松动风量固定在2.1Umf,调节No.1给料室松动风量。(3)当目标固体通量大于140kg/m2/s时,需将No.3给料室松动风量控制为2.2Umf,No.2给料室松动风量为2.1Umf,再调节No.1给料室松动风量。
  4.本文提出该排灰阀在循环流化床中气固流动相似准则方程。通过排灰阀大量实验数据,利用非线性回归分析,得出排灰阀固体通量的经验关系式:Gs·D·Ar/μ=1.009257(U1/Umf)0712(U2/Umf)02859(U3/Umf)03487(a1/A1)-15968(a2/A2)-31965(a3/A3)-239该经验关系式表达了固体通量与物料特性,操作气速流化数,排灰阀进口管道截面积之间的关系,通过与实验数据进行比较,误差在30%以内。
[硕士论文] 刘勇
动力工程及工程热物理 东北电力大学 2017(学位年度)
摘要:煤炭在我国能源结构中占据主导地位,同时以直接燃烧为主的煤炭利用方式带来了严重的环境污染和生态破坏。因此,能源的高效利用及清洁能源的发展显得尤为重要。煤气化是煤炭高效低污染利用的关键技术,是发展以煤炭为基础的化学品生产、先进的整体煤气化联合循环发电系统、多联产系统、制氢、燃料电池、直接还原炼铁等过程工业的基础,是这些行业发展的核心技术。发展以煤气化为关键的多联产技术成为各国高效低污染利用煤炭的热门技术和重要研究方向。大型化是煤炭气化技术发展的首要问题。其技术途径是一定条件下,通过提高操作参数(压力、温度)、强化反应速率以达到提高单炉的生产效率。因此,煤粉的输送压力必须要比气化的压力高,用尽可能少的载气(N2)输送尽可能多的煤粉,一般粉煤浓度高达300-600kg/m3,是典型的密相输送。在密相气固两相流动系统中,粉体性质如粒度、粒度分布、颗粒形状、颗粒密度、含湿量等是影响粉体力学性质(休止角、摩擦角、压缩性)、颗粒群聚特性和其料斗型式及管道流型的重要因素。
  采用CFD软件FLUENT对水平管内粉煤气力输运特性进行数值模拟,基于双流体模型,结合颗粒动力学与修正的颗粒静摩擦力模型对颗粒相方程进行封闭,考虑曳力与升力两种相间作用力及颗粒间碰撞与摩擦力,采用修正的标准k湍流模型。
  针对壁面处颗粒相浓度分布出现畸变的情况,研究了Johnson和Jackson壁面边界参数镜面反射系数及恢复系数对密相气力输运过程颗粒相浓度分布的影响,结果表明:镜面反射系数对壁面处颗粒相浓度分布影响较大,当镜面反射系数为零时不会发生颗粒相浓度分布畸变现象。颗粒与壁面间的恢复系数对壁面处颗粒相浓度的分布影响较小。比较了Johnson和Jackson与Jenkins壁面边界模型对颗粒相浓度分布的影响,结果表明:两种边界模型对颗粒相浓度的影响不明显,只在过渡区内有轻微的波动。
  其次,本文在数学模型试验验证基础上,对水平管粉煤密相气力输运过程截面涡特性进行数值研究。模拟预测了压降梯度变化的规律,压降梯度随着表观气速的增加呈现先减后增的变化趋势,得到一些有价值结论。模拟得到了气固两相的速度及颗粒相浓度分布,展现了沉积层形成与发展的渐变过程。模拟得到了同一表观速度下管道不同截面处气相、颗粒相的速度涡型图,观察到了气相漩涡的演变过程,沿管道方向不断增强的涡流加剧了压力损失;颗粒相沿管道流动方向或沉积或聚集的复杂流动过程;对比不同表观气速同一截面处的速度流线图,较高表观气速下形成的漩涡更复杂且更强烈,说明压力损失更大。
  综上,采用本文的数学模型处理高压密相气力输运具有很好的适用性,为高压密相气力输运的设计和优化提供有价值的参考,今后工作将把捕捉周期性变化的沙丘及其运动机理作为研究的方向。
[硕士论文] 陈小艳
化学工程 中北大学 2017(学位年度)
摘要:半水煤气是煤化工行业重要的原料气,该领域的脱硫具有十分重要的意义。络合铁技术因为使用了饱和硫容大、绿色环保的络合铁脱硫剂而备受瞩目,在国外广泛使用,最常用的络合铁脱硫工艺以LO-CAT技术为典型代表。近年来发展起来的超重力技术因其克服了传统塔设备中传质效率低、设备体积大的问题,具有很好的工业应用价值。H2S的吸收和脱硫富液的再生都属于气液相间传质的过程,超重力旋转填料床的应用可以有效的克服传统塔设备传质效率低、占地面积大、液体循环量大等缺点。
  本课题组在实验室前期开发了高效的络合铁脱硫配方,并将其应用于超重力脱硫及脱硫富液再生领域,效果良好。中试是实验室成果向工业化应用转化的桥梁,本课题在前期研究的基础之上提出。本文以丰喜化肥厂半水煤气侧线支路为硫化氢来源,课题组前期开发的络合铁脱硫液配方,旋转填料床为脱硫和再生设备,进行中试研究,旨在考察脱硫液配方的性能以及旋转填料床在该领域的表现。
  本文分析了影响脱硫工艺的因素,以100m3/h的半水煤气为处理基准,进行了物料衡算、主体设备设计选型、工艺流程的确定。中试试验结果分别从脱硫、再生、硫分离三部分来讨论,最终得到适宜的操作条件为处理气量80m3/h,液体流量为1.6m3/h,脱硫旋转填料床超重力因子为130;适宜脱硫富液的再生条件为,空气流量为240m3/h,再生旋转填料床的超重力因子为110。该条件下脱硫率98%以上,脱硫富液两级再生率达90%,符合工业上再生设备的选型。连续运行过程中,考察了脱硫液的稳定性、硫颗粒的分离状况。结果表明脱硫剂稳定性较好。通过硫磺含量分析和硫衡算,实际称量值占理论值的87.25%,结果表明硫分离明显,硫颗粒沉降剂的性能优良。
  综上,本文以含H2S半水煤气的为原料代替实验室的模拟气体,将实验规模扩大至中试规模,将H2S吸收、脱硫富液再生及硫颗粒回收连续一体化将高效的络合铁脱硫剂与超重力技术耦合起来,对于络合铁脱硫技术的研究对它的工业化放大具有非常重要的意义。利用超重力络合铁技术脱除半水煤气中H2S的中试过程,可推进超重力耦合络合铁技术的工业化应用进程。
[硕士论文] 王少龙
化学工艺 贵州大学 2017(学位年度)
摘要:煤气化是煤化工的核心技术,而煤中的矿物元素是影响煤气化活性的重要因素之一,研究煤中主要矿物元素对其气化活性的影响规律,实现煤炭的优化气化具有重要意义。本文选取贵州某矿区无烟煤作为研究对象,利用固定床反应装置,CO2作气化剂,通过对原煤进行脱灰处理,排除煤中原有矿物元素的干扰,然后向脱灰煤煤焦中分别添加含有原煤矿物元素的添加剂,主要研究了Si、Al、Fe、Ca等元素对气化反应活性的影响。研究发现钙元素对无烟煤煤焦气化有较好的促进作用,为了进一步研究钙元素对无烟煤气化反应活性的影响,在样品中添加四种不同钙基添加剂(CaCO3、CaO、CaCl2、CaSO4),对制焦方式、添加剂添加量、气化温度等操作条件对煤焦气化活性的影响作了研究。以CaCO3的影响作为重点,并对比了H2O/Ar、H2O/CO2和H2O/O2为气化剂时的反应活性,采用FTIR、XRD和SEM等测试手段对煤及煤焦样品进行微观结构、物相变化和表面形貌分析,探索CaCO3添加剂对无烟煤气化活性的影响机理,为CaCO3在无烟煤气化过程中的应用提供理论依据和技术支持。主要研究结果如下:
  (1)从添加剂对无烟煤脱灰煤焦气化活性的影响来看,SiO2有抑制作用,Al2O3基本没有影响,CaCO3、Fe3O4、Fe2O3有一定的促进作用,且CaCO3的促进效果最好,经进一步研究并结合文献分析发现,这种促进作用体现CaCO3具有一定的催化功能。
  (2)制焦方式对气化活性有一定的影响,通过对先加入添加剂再制焦和制焦后再加入添加剂两种制焦方式对气化活性的影响作对比,发现两种方式添加CaCO3、CaO、CaCl2、CaSO4都可以不同程度的提高无烟煤焦气化活性。对于同一种添加剂而言,因为随着热解温度的升高以及热解时间的延长,使得添加剂在热解过程中分散度降低,所以先制焦再加入添加剂方式所得煤焦的气化活性高于先加入添加剂再制焦方式所得煤焦的气化活性。
  (3)在气化温度900~1100℃范围内,添加剂加入量一定时,无烟煤煤焦气化活性都随气化反应温度的升高而增大。CaCO3的添加量为3.5%时接近饱和值。
  (4)添加CaCO3的无烟煤在制焦过程中会出现局部团聚现象,使CaCO3的分散性较差,同时还会与煤中的硫反应生成CaS,而CaS的催化作用不及CaCO3,这两点均导致了通过先添加CaCO3再制焦方式所得煤焦的气化反应活性低于先制焦再添加CaCO3所得煤焦的气化反应活性。先制焦再添加CaCO3所得煤焦中的钙在气化过程中会与煤中的S反应转化成CaS,而且还会与偏高岭土反应生成可以降低灰熔点的钙长石。在气化过程中会在煤焦表面出现球形颗粒,随着气化反应的进行,球形颗粒不断下陷进入煤焦中,与新的碳接触,继续催化煤焦气化。
  (5)在以H2O/Ar和H2O/CO2为气化剂时,加入CaCO3后提高了煤焦转化率。但是在以H2O/O2为气化剂时,加入CaCO3后,煤焦转化率降低。通过对气化残焦进行扫描电镜分析发现,造成这些现象的主要原因与有效催化成分在煤焦表面的分布、催化成分是否与矿物质发生反应、是否有烧结团聚现象以及煤焦表面孔隙结构有关。
[硕士论文] 田力
有色金属冶金 贵州大学 2017(学位年度)
摘要:煤气化技术被广泛应用于化工产品制造行业。通过数值模拟方法全面分析流化床煤气化炉的气化过程,对实际生产中提高煤气可燃气体组分、提高煤气热值和碳转化率具有重要意义。
  本文以流化床煤气化炉作为研究对象,建立物理模型和数学模型,湍流模型采用realizable k-ε双方程模型,辐射传热采用P-1模型,煤粉颗粒的气化和燃烧等化学反应模型采用非预混燃烧模型,气相运动用欧拉方法计算,将煤粉颗粒看作离散相,用DPM模型计算离散相模型计算。运用FLUENT软件对流化床煤气化炉气化过程完成数值模拟,得到基准工况(即某工厂实际生产工况)下气化炉内的气相温度、速度和组分分布;并以基准工况为基础,研究了不同操作参数(气化剂质量流量、煤粉预热温度、煤粉颗粒粒度和喷煤速度)对气化过程及结果的影响。本文主要结论如下:
  气化剂(氧气和水蒸气)从喷嘴喷入时,初始温度和初始速度分别为485K和39.4m/s,煤粉颗粒和气化剂与反应器内高温气体混合后,发生热解、气化和燃烧等反应后,最终出炉煤气温度为1190K,火焰直径为400-500mm;气化剂在反应器内和低速气体发生动量传递,气流速度从横向和纵向都逐渐减小,最终出炉煤气速度为2.07m/s;化学反应主要集中在高温反应区,主要生成CO,H2和CO2,消耗O2和水蒸气。
  气化剂质量流量增大,煤气化结果的优化有极大值;煤粉预热温度越大,煤粉颗粒粒度越小,煤气化结果越好;喷煤速度对煤气化结果影响不大。根据比较,在研究范围内,煤气化最优操作参数为气化剂质量流量7.2kg/s(气煤比1.29)、煤粉预热温度505K、煤粉颗粒粒度30μm和喷煤速度6.8m/s。
[硕士论文] 叶亮
化学工程与技术 太原理工大学 2017(学位年度)
摘要:煤气化是现代煤化工的基础,是应用最广泛的洁净煤技术之一,具有效率高,应用广泛等优点。而煤气化过程中的煤气是还原性气氛,比煤燃烧产生的气量小,导致其释放的单质汞远高于燃煤烟气。单质汞具有神经毒性和生物累积性,对人类健康和生态环境具有严重危害;单质汞又具有极高的挥发性、微溶于水和化学性质稳定等特点,与其他形式的汞相比,其最难除去。因此,研发脱汞性能优异的吸附剂显得尤其重要,同时为了使汞脱除剂在工业中能够得到应用,大大的降低商业化运营成本,对汞吸附饱和后的吸附剂进行再生处理,研究具有良好再生性能的脱汞剂具有重要的现实意义。
  本课题组前期考察了用等体积浸渍法、共沉淀法和溶剂热法制备Pd-Fe双金属吸附剂在中温模拟煤气中的脱汞性能,实验结果证明Pd-Fe双金属吸附剂优异的脱汞活性,同时进一步研究了吸附剂制备条件和脱汞实验条件对吸附剂脱汞活性的影响。本论文在此基础上选择以Beta分子筛、活性炭和γ-Al2O3作为载体,以贵金属Pd和Fe2O3作为脱汞活性组分,用等体积浸渍法和共沉淀法制备Pd-Fe双金属负载型吸附剂,重点考察了三种载体对吸附剂脱汞活性和再生性能的影响以及气氛对吸附剂脱汞活性的影响,并结合XRD、CO脉冲吸附、FTIR、XPS、BET和 Hg0-TPD等表征结果,探讨载体对吸附剂的影响。得到如下主要结论:
  (1)载体对等体积浸渍法制备Pd-Fe双金属吸附剂的脱汞活性具有明显的影响。Pd-Fe/AC吸附剂的脱汞活性最好,脱汞效率在480 min后可以保持在95%左右。其次是Pd-Fe/Beta吸附剂,脱汞效率在480 min后可以保持在90%左右。Pd-Fe/Al2O3吸附剂的脱汞活性最差,脱汞效率在480 min内从98%减小到75%。分析结果表明,Pd-Fe/AC吸附剂上活性组分Pd0的表面含量最高,Pd-Fe/Beta次之,Pd-Fe/Al2O3最小,同时Pd在Pd-Fe/AC吸附剂的分散度最好,Pd-Fe/Al2O3最差,从而导致Pd-Fe/AC的脱汞活性最好,Pd-Fe/Al2O3的脱汞活性最差。
  (2)载体对等体积浸渍法制备Pd-Fe双金属吸附剂再生性能影响较大。其中Pd-Fe/AC的再生性能最好,第一次脱汞效率在400 min内仍保持在95%以上,经过4次再生后,脱汞效率逐渐降低但仍保持在80%左右。其次是Pd-Fe/Beta吸附剂,初次脱汞效率在400 min内保持在90%左右,经过4次再生后,其脱汞效率逐渐降低但仍保持在75%左右。而Pd-Fe/Al2O3吸附剂再生性能最差,经4次再生后,其脱汞效率仅为25%。其原因是在再生实验中,Pd-Fe/Al2O3吸附剂上生成了较多的PdS,导致活性组分Pd0含量降低,而PdS在脱附中不能分解产生Pd0,从而Pd-Fe/Al2O3吸附剂的脱汞效率下降快,再生性能较差。
  (3)共沉淀法制备双金属吸附剂载体对其再生性能的影响较小,且其规律一致。Pd-Fe/AC吸附剂初次脱汞活性在400 min内保持在95%以上,经过4次再生后,其脱汞效率逐渐降低但仍保持在80%左右。Pd-Fe/Beta和Pd-Fe/Al2O3吸附剂的初次脱汞活性在400 min内保持在90%以上,经过4次再生后,其脱汞效率逐渐降低但仍保持在75%左右。
  (4)煤气中H2S,H2和CO对共沉淀法制备Pd-Fe/AC、Pd-Fe/Beta和Pd-Fe/Al2O3吸附剂脱汞活性的影响规律基本一致。H2S气氛对吸附剂脱汞活性有明显抑制作用,这可能是加入的H2S与Fe2O3反应生成S0,S0与Pd0反应生成PdS使活性组分Pd0中毒,从而致使吸附剂的脱汞效率下降。H2和CO气氛对吸附剂脱汞活性有明显促进作用,这可能是H2和CO的加入会缓慢还原出活性组分Pd0,从而提高吸附剂的脱汞效率。
[硕士论文] 苏子兵
化学工程与技术 太原理工大学 2017(学位年度)
摘要:随着世界经济的飞速发展,能源危机已经迫在眉睫,世界各国均在积极寻求新能源和新技术来改变现存的能源结构。然而,在我国石油和天然气储存量均不丰富,我国煤炭储存量非常丰富。但是我国煤炭资源大部分均直接燃烧用来发电,这不仅导致利用率较低而且还严重污染环境。因此,这就需要我们发展利用率高的煤炭清洁利用技术。因此,IGCC多联产技术和IGFC-CC成为了最具发展前景的煤炭清洁利用技术。然而H2S的脱除却是上述煤炭清洁利用技术的核心。
  本论文选用价格低廉来源广泛的氧化铁作为脱硫剂活性组分,选用吸波性能良好的活性炭作为载体,经过一定浓度的硝酸溶液改性后,通过等体积浸渍法合成了活性炭负载氧化铁脱硫剂(Fe2O3/AC),并在固定床上进行了常规硫化和微波硫化实验。在常规和微波硫化实验中,分析了活性组分负载量和硫化温度对Fe2O3/AC脱硫剂硫化性能的影响。采用X射线衍射(XRD)、氮吸附(BET)、X光电子能谱(XPS)、扫描电子显微镜(SEM)等方法对脱硫剂的新鲜样和硫化样的物相组成、孔结构、表面元素、外观形貌等进行表征。此外,重点比较了不同硫化温度下常规和微波硫化的硫化行为、晶相结构、表面及内部元素或离子分布等结构特征的变化,对比研究脱硫剂在两种硫化方式下的硫化动力学,从动力学角度探讨微波对脱硫剂表面硫化反应和硫化反应产物层固态离子扩散的影响。并得出以下结论:
  (1)以商用活性炭为载体,通过等体积浸渍法合成的Fe2O3/AC脱硫剂的比表面积和孔体积较大,并且Fe2O3均匀分散在商用活性炭表面。
  (2)在常规和微波硫化实验中发现,单纯活性炭同样具有吸附H2S的能力,硫容分别为1.496%和2.670%,并且活性炭和氧化铁可能存在一种促进脱硫剂脱除 H2S的协同作用,综合考虑协同作用和脱硫剂的硫容、硫容利用率及分散性,确定常规和微波硫化的最佳硫化条件为负载量为10%、硫化温度为600℃,此时硫容分别为10.85%和15.70%。
  (3)与常规硫化方式相比,微波硫化方式具有以下优势:Fe2O3/AC吸附剂更加优越的脱硫性能、并在400℃、500℃和600℃三个硫化温度下每单位硫容Fe2O3/AC吸附剂的比表面积和孔体积下降较少,同时在微波硫化的硫化样表面存在更多的S2-和氧空穴。通过计算Fe2O3/AC吸附剂总体脱硫反应的硫化动力学,常规和微波总体脱硫反应活化能为24.6和24.1kJ?mol-1,结果显示与常规硫化相比,微波硫化方式下总体的脱硫反应的表观活化能并没有明显的下降,而微波硫化方式下硫化反应速率的提高可能是由于在微波条件下离子扩散以及硫化反应的传质更加容易。
[硕士论文] 庞会霞
有色金属冶金 贵州大学 2017(学位年度)
摘要:随着流化床气化炉的广泛应用,对其传质、传热过程的研究也在不断深入。气化炉的传质过程与气固两相的流动密不可分,由于气固两相的相互作用比较复杂,国内外众多学者以仿真模拟的形式对气化炉进行了大量的研究,但对颗粒流动行为以及气化炉操作条件等对气化性能的影响考虑不足。本文以流化床气化炉为研究对象,采用数值模拟与工厂实际情况相结合的方式对气化炉气固传质过程进行研究。主要工作内容如下:
  首先基于气化炉结构和气化工艺的实际情况,并结合企业现场数据,构建流化床气化炉的三维数值模型,并采用文献数据对本文模型进行验证,结果表明本文模型可行。
  其次对基准工况下的气化炉进行了数值模拟,结果表明:在射流区,氧化剂与煤粉颗粒已完成大部分反应;在气化炉中心部位存在撞击驻点,驻点处流体速度接近于零,但湍流动能最高;流体在入口水平面上速度较高,然后在入口水平面上下两侧速度逐渐降低。合成气体的分布情况与温度分布情况基本一致,在射流区域呈边缘高、中心低的形势分布;大部分颗粒进入气化炉后在气流的携带作用下进入回流区,停留时间较长,部分颗粒直接落入炉底随灰渣排出或被气流携出炉。
  最后对气化炉进行了多种工况的模拟,分析不同工况对气化过程的影响。结果表明:适当的增加氧化剂流量和细化煤粉颗粒都可以改善气化炉的气化性能,提高有效气体的生成率,最佳氧化剂流量为7.26kg/s,最佳颗粒粒径为30um;增大煤粉的预热温度在一定程度上会改善气化性能,但整体影响不太明显。
[博士论文] 张志远
动力工程及工程热物理;热能工程 华北电力大学;华北电力大学(北京) 2017(学位年度)
摘要:准东煤田是我国乃至世界上最大的整装煤田,非常适合开采利用。作为我国特有煤种,准东煤中钠元素含量较高,导致在利用过程中出现沾污和结渣的问题。为充分利用准东煤中固有钠元素在热解和气化过程中的催化特性,解决催化热解和气化工艺中催化剂失活与耗损导致成本增加的问题,本文针对准东煤中含量较多的固有水溶钠进行了实验与理论研究。将超分子化合物冠醚应用于煤化工领域,为研究煤中固有钠元素对煤热解和气化的影响提供新方法,并从机理层面揭示准东煤中固有水溶钠在热解和气化过程中的影响,建立适用于准东煤的催化气化反应动力学模型,为准东煤大规模高效利用提供理论依据和基础数据支持。主要研究内容如下:
  采用电感耦合等离子体质谱仪、离子色谱仪和X射线衍射仪(XRD)研究了准东煤中固有矿物质成分。结果表明:准东煤中钠元素含量为3.82 mg/g,其中水溶钠含量占总钠量的72%左右。水溶的阴离子主要有Cl-、SO42-、HCO3-、CO32-离子,但通过对煤样进行XRD分析,并未发现钠元素以钠盐化合物晶体的形式存在。
  采用物理吸附仪研究了逐级洗煤对煤样比表面积和平均孔径的影响,发现洗煤可以起到疏通煤样孔结构通道的作用,尤其采用醋酸铵溶液和盐酸溶液洗煤脱除与煤中有机质相结合的矿物质后,煤样表面多孔结构显著增加。利用热重分析仪(TGA)和XRD研究了洗煤对热解和气化反应的影响,发现洗煤会促进煤焦微晶结构向石墨化进程演化,降低煤样的气化反应活性。当煤中矿物质含量较低时,气化反应活性主要由煤样的孔结构特性所决定。
  为排除其他金属离子的干扰,研究单一Na离子对准东煤热解和气化的影响,利用超分子化合物冠醚对准东煤水洗液中非Na离子进行萃取。研究了冠醚种类、有机相稀释剂、萃取时间、冠醚浓度、萃取温度等因素对准东煤水洗液这种多元混合离子体系中金属离子的萃取特性的影响。结果表明:稀释剂极性越大,冠醚萃取效果越好。由于冠醚环上的取代基不同,导致相同孔径的冠醚对同种离子的配位能力有差异。提高有机相萃取剂浓度可有效提升萃取率,但分离系数并不随萃取剂浓度的增大而增大。萃取反应为放热反应,升高温度不利于萃取反应进行。分别采用20 mmol/L和10 mmol/L的二环己基-18-冠醚-6对准东煤水洗液进行一次和二次萃取,可以将准东煤水洗液中非Na离子完全萃取,且不会对溶液产生其它污染。
  采用回添法制备含有固有水溶钠的准东煤样,在TGA上研究了固有水溶钠与外加水溶性钠盐对准东煤热解特性的影响规律,利用扫描电镜、能谱仪和XRD对煤样及煤焦微观结构进行分析,揭示钠元素在热解过程中的作用机理。结果表明:钠元素会促进热解初始阶段和热缩聚阶段煤样的失重,阻碍主热解阶段挥发分的逸出,抑制煤焦微晶结构向石墨化进程演变。钠元素负载量相同的情况下,负载固有水溶钠的煤样中钠元素主要集中在煤颗粒上,因此固有水溶钠在热解过程中更易与煤颗粒发生交互反应,增大对热解反应的影响程度。提高热解升温速率可增强煤热解反应活性,增大总失重量和最大失重率。对比研究了单一反应模型和分布活化能模型(DAEM)在准东煤催化热解过程中的适用性,发现DAEM模型可以较为准确地描述较宽温度范围内准东煤的催化热解过程。通过计算热解动力学相关参数发现,钠元素的存在可以显著降低热解反应过程中的活化能。
  利用TGA研究了固有水溶钠与外加水溶性钠盐对准东煤气化特性的影响规律。结果表明:钠元素负载量相同的情况下,固有水溶钠对煤样气化反应的催化作用最强,可使程序升温气化过程中起始气化反应温度由816.3℃降低至657.8℃,使等温气化过程中碳转化率达到90%时所需的气化时间缩短67.8%。煤样的CO2强化学吸附能力可以很好地评价气化反应中煤样表面活性位的数量,进而解释负载固有水溶钠和不同水溶性钠盐后煤样气化反应活性之间的差异。等温气化反应过程中钠元素在热解阶段对煤焦孔隙结构和微晶结构产生的影响,也会影响到后期气化阶段的反应特性。建立了适用于准东煤催化气化反应的动力学模型,并通过等转化率法对得到的动力学参数进行验证,该模型拟合结果与实验结果良好吻合,能够较好地描述负载钠元素的准东煤催化气化反应过程。通过动力学相关参数计算发现,负载固有水溶钠可使气化反应过程中表观活化能降低46%左右。
[硕士论文] 贾挺豪
化学工程与技术 太原理工大学 2017(学位年度)
摘要:由于能源的需要和环境的限制,煤气化技术趋向于高温高压大型化发展。煤焦与单一H2O或CO2气氛下加压气化反应特性逐渐成为研究热点。实际气化过程中,煤焦与H2O和CO2同时发生反应,而加压条件下煤焦与H2O/CO2气化反应特性的研究鲜有报道,因此研究加压情况下煤焦与H2O、CO2及H2O与CO2混合气氛下气化反应特性有重要的现实意义和学术价值。
  煤焦气化是速率控制步骤,对煤焦的气化反应特性展开研究具有重要的意义,本研究试图揭示:
  (1)压力对气化反应速率的影响。
  (2)矿物质在程序升温气化过程中所起的作用。
  (3)不同压力下,煤焦在H2O/CO2混合气化过程中焦-H2O与焦-CO2两个反应所存在的相互作用,为煤焦在加压条件下气化提供理论依据。
  本文选用锡盟褐煤(XMC)为实验原料,在固定床反应器中,利用程序升温热解的方法(终温1000 oC),制备锡盟褐煤焦样(XMCC)和脱灰锡盟褐煤焦样(DXMCC),通过高温高压热重分析仪研究不同压力下XMCC与单独H2O和CO2及两者混合气氛下程序升温气化反应特性,并对煤焦气化过程中的动力学参数进行计算,其主要结论如下:
  (1)程序升温气化反应过程中,XMCC在CO2气氛下的气化反应速率随着压力的增加而增加,其活化能随压力的增加而减小;H2O及H2O/CO2气氛下,XMCC气化反应速率随压力的增加呈现先增加后平稳的趋势,按照阿伦尼乌斯图将其程序升温气化反应可分为三个阶段,第一阶段气化反应活化能随压力的增加而减小,为化学反应速率控制,第二阶段的活化能远小于第一和第三阶段的活化能,此阶段矿物质起催化作用,第三阶段气化反应活化能随压力的增加而增加,为产物脱附或扩散控制。DXMCC在单独H2O或CO2及H2O/CO2共气化下,其反应速率随压力的增加而增加,相应的气化活化能随压力的变化呈现减小的趋势。
  (2)XMCC在程序升温加压共气化过程的实际气化反应速率低于计算气化反应速率,焦-H2O与焦-CO2两个反应表现出抑制作用,而对于DXMCC,实际碳转化率曲线与计算碳转化率曲线重合,焦-H2O与焦-CO2两个反应并没有表现出相互作用,这可能是由于煤焦中矿物质的选择性催化作用。
  (3)等温气化反应过程中,XMCC在CO2气氛下的气化反应速率随着压力的增加而增加,压力指数n为0.24。由于气化产物对煤焦气化反应产生抑制作用,在H2O及H2O/CO2气氛下,XMCC的气化反应速率随压力的增加呈现先增加后平稳的趋势,其压力指数也呈现相同的规律。DXMCC在CO2及H2O气氛下气化反应速率均随压力的增加而增加,CO2气氛下的压力指数大于H2O气氛下的压力指数,这说明压力对DXMCC在CO2气氛下影响程度较大。
[硕士论文] 李腾
化学工程与技术 太原理工大学 2017(学位年度)
摘要:20世纪90年代,天然气快速发展,逐步形成三大主要能源:天然气、煤炭、石油。随着人类的发展,化石能源的消耗日益增多,这样就会造成环境污染。既要发展经济,又要保护环境,这就需要发展清洁能源。但是,种种因素决定了我国在今后较长一段时间内需要发展煤炭。发展煤炭但是不能发展粗放型的煤化工,需要发展清洁型煤化工。煤制甲醇、煤焦化学等传统的煤化工由于产能过剩、环境污染等原因,已经不能满足目前国家的发展需求。目前,新型的煤化工产业迅速发展。尤其IGCC多联产技术、IGFC-CC被大多数人认可,因为他们利用率高、环境污染小。但是煤气化后中高温煤气脱硫净化是不可或缺的一部分。本文采用溶胶-凝胶法制备负载型脱硫剂净化中高温煤气。
  本次实验以蔗糖为模板剂,硝酸铝为铝源,制备出高比表面积的介孔氧化铝作为本次实验的载体。将活性氧化铝置于α-Fe2O3溶胶中,经过蒸干、烘干、洗涤、焙烧得到脱硫剂。考察了负载量、焙烧温度、焙烧时间对脱硫剂性能的影响,然后与粘结剂红土进行混合后挤条得到成型的脱硫剂,在固定床上评价此脱硫剂的性能。在SO2、O2、N2混合气氛下对脱硫剂进行再生性能的研究,考察再生温度、空速、不同配比对脱硫剂的再生性能的影响。最后用最佳的再生条件对脱硫剂进行5次硫化-再生循环。用XRD、SEM、BET和XPS等手段对脱硫剂反应前后进行表征分析,得出以下结论:
  (1)以蔗糖为模板剂,以硝酸铝为铝源,用溶胶-凝胶法制备的活性氧化铝比表面积高,孔容大,从SEM可以看出其孔隙较为发达。以此为载体可以提高脱硫剂强度,其比表面积为239.16m2/g,可以提高活性组分的分散性。
  (2)用单因素法对制备条件进行考察,主要考察以下3个方面:负载量、焙烧温度、焙烧时间。首先对负载量进行考察,分别为15%(质量分数,下同)、25%、35%、40%,在固定床上对其进行评价,综合考虑硫容、硫容利用率等因素确定其最佳的负载量为35%(质量分数),其穿透时间为285min,硫容利用率高达76.51%;负载量为35%,考察焙烧温度对脱硫剂的影响,最后确定其最佳的焙烧温度为550℃;焙烧温度为550℃,负载量为35%,确定其最佳的焙烧时间为3h。通过XRD表征可知,新鲜脱硫剂的主要活性组分为α-Fe2O3,硫化后主要生成Fe1-xS。通过BET表征发现硫化后脱硫剂的比表面积、孔容比硫化前的脱硫剂都有所下降。将制备好的脱硫剂与红土进行混合做放大实验,与红土混合挤条后其脱硫剂的硫容利用率高达78.10%。
  (3)用最佳的制备条件制备脱硫剂,然后在固定床上对其进行再生研究。再生气氛为二氧化硫、氧气和氮气的混合气氛,主要考察再生温度、再生空速、不同配比对再生的影响,通过再生率、增重率等指标最后确定其最佳的再生条件。最佳的再生温度为600℃,最佳的再生空速为12000h-1,最佳的配比为:SO2(4%)+O2(2%)。用最佳的再生条件对脱硫剂进行5次硫化-再生循环,随着循环次数的增加其硫容、比表面积、孔容趋于稳定。经过XRD、XPS表征可知,在600℃下再生没有硫酸盐的生成。通过对Fe2p的XPS谱图进行分析,氧化铁与氧化铝之间不但有物理变化,还有化学反应。
[硕士论文] 曾曦
环境科学 贵州大学 2017(学位年度)
摘要:选择玉米秸秆与无烟煤为原料,在循环流化床中进行空气-水蒸气共气化试验,采用预热装置将气化剂(空气、水蒸气)由常温加热至500℃,研究不同气化温度、气化剂类型、水蒸气/物料质量比(S/B)及生物质掺混比对气化燃气组分和热值、气化效率及碳转率等指标的影响,并对不同反应条件下气化残渣采用扫描电镜(SEM)、X射线能谱(EDX)及X射线衍射(XRD)等进行形貌及组分分析,研究煤与玉米秸秆在流化床中共气化的特性。实验结果如下:
  (1)热重分析共热解实验,玉米秸秆的热解温度段为237~375℃,失重峰出现在328℃附近;无烟煤热解温度段为512~741℃,失重峰出现在680℃附近;煤与玉米秸秆混合试样(掺混比例20%、40%、60%)的热解温度段为245~410℃,失重峰出现在349℃附近;表明玉米秸秆的加入可以较好地降低无烟煤热解温度,从而提高热解速率。
  (2)在800~1000℃气化温度段,无烟煤单独气化时950℃气化效率最高,为70.29%;玉米秸秆与无烟煤掺混比20%的混合试样850℃时气化效率最高,为74.68%。提高气化温度能促进气化反应中的裂解和重整反应,提高碳转化率及气化效率,但过高的温度会降低还原反应正反应速率。
  (3)与空气气化对比,使用空气-水蒸气气化,玉米秸秆与无烟煤掺混比20%时H2含量显著增加,体积分数由1.80%增加到15.53%,结果表明通过添加水蒸气气化有利于提高反应气中氢产率。
  (4)玉米秸秆与无烟煤掺混比大于40%时会降低燃气热值及碳转化率。使用空气作气化剂,玉米秸秆与无烟煤掺混比20%时燃气热值最高为6125.14 kJ·kg-1;空气-水蒸气作气化剂时,掺混比40%时燃气热值最高为5803.84 kJ·kg-1。玉米秸秆的加入促进CO的生成,抑制CO2的生成。
  (5)对气化后的玉米秸秆及无烟煤灰分进行X射线衍射(XRD)分析,无烟煤灰分中主要出现SiO2和Ca(Al2Si2O8)两类衍射峰;玉米秸秆灰分中主要出现SiO2、KAl(SO4)2,K8(SO4)(SO3OH6)和 Ca(Al2Si2O8)三类衍射峰。从物相上印证了玉米秸秆中的K、Ca元素以及无烟煤中的Ca元素会存在于共气化过程中,提高热解效率并催化焦油的二次分解从而促进共气化过程。
[硕士论文] 沈园园
无机化学 安庆师范大学 2017(学位年度)
摘要:煤气化是煤洁净、高效利用的重要技术,而煤气化过程中产生的Hg0和 H2S会对人体和环境造成极大的危害,引起了人们的广泛关注。脱除煤气中的Hg0和 H2S已成为煤炭清洁利用的重要课题之一,研究经济、高效脱除煤气中 Hg0和 H2S的技术势在必行。本文利用活性焦(AC)负载 Fe2O3制备了 Fe2O3/AC催化剂用于脱除煤气中Hg0和H2S,结合Fe2O3的氧化活性(便宜易得)和AC的吸附能力以提高对Hg0和H2S的脱除能力。本文重点研究了Fe2O3/AC在模拟煤气条件下对 Hg0和 H2S的脱除,考察了催化剂的制备参数(煅烧温度、Fe2O3负载量)、实验条件(温度、时间、Hg0浓度、空速)、煤气成分等因素对Fe2O3/AC脱除Hg0和H2S的影响;进一步研究了吸附 Hg0后的Fe2O3/AC催化剂的再生活性;采用 SEM-EDS、XPS和 TPD等分析表征了 Fe2O3/AC上吸附 Hg和 S的形态,提出了 Fe2O3/AC用于煤气脱除 Hg0的机理。结果表明, Fe2O3/AC催化剂具有良好的脱除Hg0和H2S的能力。主要得出以下结论:
  (1)模拟煤气气氛中,Fe2O3/AC催化剂对 Hg0和 H2S的脱除能力明显高于 AC,这主要是由于 Fe2O3和 AC协同作用的结果。Fe2O3负载量由1%增至10%,Fe2O3/AC脱除 Hg0和 H2S的能力增强。催化剂煅烧温度对Fe2O3/AC脱除Hg0的能力几乎无影响。
  (2)在80℃~200℃反应温度范围内,随着温度的升高Fe2O3/AC脱除 Hg0的能力先增加后减小,在150℃时对 Hg0的脱除效率最高,为61.9%;Fe2O3/AC脱除 H2S的能力在该温度区间内持续增加,但增加幅度减小。在相同条件下,Fe2O3/AC脱除 Hg0和H2S的能力随着反应时间的增加而降低,但Fe2O3/AC的活性依旧高于新鲜的AC,12h时对 Hg0和 H2S的脱除效率分别为67.1%、44.3%。
  (3)低Hg0浓度、低空速有利于Fe2O3/AC脱除Hg0。
  (4)在不同的气氛下,Fe2O3/AC催化剂的脱 Hg0能力相差较大。N2气氛中, Fe2O3/AC脱汞效率为18.2%。CO和 H2对Fe2O3/AC脱Hg0能力几乎无影响,H2S明显促进了Fe2O3/AC对Hg0的吸附脱除,H2S浓度对Fe2O3/AC催化剂的脱Hg0能力影响较小。
  (5)预吸附 H2S处理过的Fe2O3/AC催化剂表现出了良好的脱Hg0能力。在 N2气氛中, Fe2O3/AC-S脱 Hg0效率明显高于Fe2O3/AC;在模拟煤气气氛中,Fe2O3/AC-S吸附脱除 Hg0的能力略高于Fe2O3/AC。
  (6) Fe2O3/AC催化剂在再生过程中,汞会大部分释放, Fe2O3/AC-Hg-R催化剂恢复活性。在模拟煤气中 Fe2O3/AC-Hg-R脱H2S和Hg0的能力明显高于AC,略低于新鲜Fe2O3/AC。
[硕士论文] 庞怀兴
化学工程 北京化工大学 2017(学位年度)
摘要:我国能源结构为富煤贫油,煤炭的清洁转化成为能源结构调整的重中之重。本文针对华鲁恒升多元料浆加压气化系统开车十多年来的存在的问题,开展了系统的运行分析、气化系统的技术改造、灰水处理系统优化改造,查找了生产系统扩能改造面临的诸多瓶颈,为本论文涉及的的工艺技术改造奠定了基础。
  针对本装置激冷环及上升管结构开展了改造,使得设备运行时间由6-8个月提升至14-16个月;对于煤气化烧嘴结构进行了技术改造,调整了烧嘴外环氧间隙,大大延缓了烧嘴端部烧蚀速度,烧嘴运行周期由40-50天提升到80天,最长运行记录为107天,因烧嘴泄露停车问题基本解决;针对A炉炉型存在的问题,进行了喷嘴位置及结构设计改造,原设计为四喷嘴对置式结构,运行负荷偏低,拱顶烧蚀严重,运行周期短,重新设计变更为顶喷结构,单炉负荷由36m3/h提升至45m3/h,生产能力提升了25%;针对二期灰水系统无备用,运行负荷偏大,各闪蒸罐频繁超压等问题,通过二期灰水扩容改造,有效解决了原系统存在的设计缺陷,同时更换了灰水系统各减压阀的结构及材质,使得其运行周期提升到18个月。
[硕士论文] 孙晓飞
化学工程 北京化工大学 2017(学位年度)
摘要:焦炉煤气是一种重要的工业和民用的高热值气体燃料,它也可以作为原料气用于生产氨、甲醇、液化天然气等产品。焦炉煤气在用于燃料气前或作为后续的其他工业的原料时必须对其净化,而净化过程中H2S的脱除尤为重要。随着我国环保政策的日趋严格和用户对原料气要求的不断提高,目前通过湿法脱硫后的焦炉煤气中H2S含量往往很难达到环保以及后续煤气深加工的要求,因此对于开发焦炉煤气深度脱除H2S的工艺是十分必要的。
  为此,本文采用添加PDS-600催化剂的Na2CO3溶液为吸收剂,在超重力反应器中进行了H2S的吸收实验,考察了气液接触方式、液体流量、转速、气体流量、进口气体中H2S浓度、吸收液中Na2CO3浓度对脱硫效率的影响情况,参考工厂运行数据配制了模拟贫液,并进行了吸收实验,对超重力反应器在脱硫富液再生中应用进行了初步探索。推导了超重力反应器中气相总体积传质系数KGa的数学表达式,并考察了各因素(Na2CO3浓度、液体流量、进口气体口H2S浓度、超重力反应器转速和气体流量)对KGa的影响。
  Na2CO3吸收实验结果表明,Na2CO3浓度6.0g·L-1,超重力反应器转速在1400 rpm,液气比为5-7 L·m-3,H2S进口浓度为300 ppm时H2S脱除率可达99%以上,H2S出口浓度可以小于5 ppm。以模拟贫液为吸收剂时在适宜的操作条件下气体出口中的H2S浓度可小于15 ppm。
  在相似的实验条件下逆流操作方式压降高于并流,气液逆流的脱硫性能优于气液并流,并流操作时在更高的转速和更大液体流量条件下也可达到逆流的脱硫效果,并流的优势在于压降较低。
  气相总体积传质系数随着吸收液液体流量、气体流量、Na2CO3浓度的增大先增大后趋于平缓,随着超重力反应器转速和进口气体中H2S浓度的增大先增大后减小。利用实验数据关联拟合出了KGa关联式,实验值与KGa关联式计算的值的误差基本在±15%以内,此关联式能够较好地预测实验结果。
  通过实验对比确定富液中HS-的分析方法为乙酸锌加热法。超重力反应器中富液再生正交实验结果表明对再生效果影响显著性顺序为:富液流量、再生空气流量、超重力反应器转速。
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